氯碱车间
12月17日,氯碱车间组织开展了重大危险源专项应急演练,进一步加强重大危险源安全管理,提高员工应对突发险情的应急处置能力。
演练模拟氯碱车间液氯工段发生氯气泄漏,需紧急处理。现场操作工发现险情后,立即按应急救援程序上报,公司各应急处置小组迅速集结,协同展开应急救援处置。演练过程中,布置警戒线,严格现场警戒,防止无关人员进入;处置人员穿戴齐全空气呼吸器及重型防化服,及时处理漏点;利用事故氯吸收塔负压抽吸泄漏氯气,并开启水幕管道对可能外逸的氯气进行阻挡吸收。各组成员配合默契,有条不紊完成了汇报、处置、疏散等演练各个科目,成功排除险情。
参演人员将认真总结此次演练中存在的不足,进一步完善应急预案;加强对应急预案的学习,熟悉处置程序,掌握应急知识,切实做到“人人讲安全、个个会应急”。
聚氯乙烯车间 12月19日,聚氯乙烯车间在包装工段开展了机械伤害事故专项应急处置演练,及时、有效、迅速地处理机械伤害,防患于未然。 演练内容模拟为:现场操作人员因操作不当,皮带滚轮将手指压伤。险情发生后,现场人员果断采取措施利用撬棍撬开滚轮,增加活动空间,将被压手指成功取出;对人员受伤情况进行初步诊断,对受伤部位消毒后使用纱布包裹,视伤情进行下一步检查、治疗。整个演练完成了救治、包扎、拨打急救电话等科目,各环节衔接紧密、流程井然有序,有效防止了事态扩大。 此次演练,全方位、全过程检验了参演人员应对突发事故的紧急处置能力,充分验证了预案的科学性,达到了锻炼队伍、强化能力的预期目的。 电仪车间 12月15日,电仪车间在聚合UPS室开展了UPS电池故障现场处置应急演练,以练筑防,保障设备高效、安全、稳定运行。 仪表巡检人员发现UPS报警立即汇报,车间按照流程启动应急响应。演练过程中,维修人员检查流程正确、各项操作符合规范,迅速完成UPS电池故障原因检查确认,现场商议后决定对故障电池进行更换。维修人员与主操密切联系,时刻注意DCS运行情况,关注各项指标变化,在各方的配合下顺利完成了UPS电池拆除及更换,未对生产造成影响。观察更换后的UPS输出电压表及输出电流表显示正常,所有负载指示灯指示正常,UPS持续运行无异常后,演练顺利结束。 整个演练做到了有条不紊、反应迅速、处置得当,有效避免了事态的进一步扩大和蔓延,达到了演练预期目的。(刘晓圆 梁朋伟 杨洋)