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浓片碱装置在运行过程中,如果生蒸汽压力过低,各效降膜蒸发器就不能维持良好的沸腾状态,蒸发量及传热温差降低,造成蒸发系统生产能力下降、能耗量增加,间接影响公司经营效益。氯碱车间针对该问题召集技术组全盘分析研究,查找生产界区制约蒸汽压力因素,通过技改实现蒸发单元在高负荷状态下的长周期运行。
在讨论过程中,大家分析原因、找准对策,一致认为进入界区前中压蒸汽总管变径管道选型不合适,导致蒸汽不足。在找到原因后,车间技术人员认真做好改造前期工作准备,安排专人现场监督,将界区内中压蒸汽管道调节阀后原有长度为4米的DN100变径管道更换为与主管道相同公称直径的DN150管道,使生蒸汽得到有效流通,提升了压力值。 改造后蒸汽单元运行取得良好效果,提升了产量,降低了能源消耗。