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为进一步增强氯碱车间膜法脱硝能力,降低电耗,优化膜法脱硝冷冻系统工艺,氯碱车间从安全环保、节能降耗、流程优化等角度出发,在对改造的可行性、安全性、改造效果进行了充分论证后,对膜法脱硝冷冻系统进行了改造。经过一段时间的运行,近日,结合脱硝产量、电耗、各项工艺指标综合对比,此次改造效果良好,大大减少了氟利昂及动力电的消耗,年可节约各项费用支出约220万元。 此次改造涉及氯碱车间、公用工程车间,尤其是改造利用盐水工段脱硝工序短暂停车机会,范围广、时间紧、任务重。为加快该系统的改造进度,不耽误正常生产,氯碱车间成立改造小组,算好“时间表”,定好“责任状”,细化“作战图”,责任到人、措施到位,积极与公司各部门加强沟通协调,确保了拆卸、安装各环节紧密衔接,每周召开一次改造推进会议,共同探讨研究解决施工中存在的问题。同时,车间指定业务能力强、理论水平高的党员蹲点指导施工,施工全过程安全监管,在快速推进施工进度的同时,施工质量也得到有效保障,确保了早建成、早投产、早见效。 据悉,此次改造,通过拆除膜法脱硝冷冻系统蒸发器上部氟利昂(R-22)气化储槽,冷媒由氟利昂(R-22)改为低温盐水,蒸发器冲洗频次大幅降低,冷冻单元温度趋于稳定,盐水系统中硫酸根浓度指标保持在正常范围内,冷冻单元各项参数均正常,在延长了设备的使用寿命,加大了脱硝量,保证了盐水质量的同时,运行成本大大降低。