本报讯(通讯员 刘振 余波)随着化工二期产能的不断释放,电石耗的居高不下严重制约了金威煤电的发展。为此,去年以来,金威煤电把降低电石单耗作为“双改双升”和对标管理活动的重点工作,肖作飞董事长多次组织专题会议研究部署,明确攻关方向,多点突破,并成立攻关小组前往郯城阳煤恒通集团等地考察学习,找出了在电石管理上的问题和不足。经过充分讨论,确定了从以下三个环节入手:保证电石质量、质检分析控制和工艺设备改造。
通过努力,多个难题被攻克,PVC电石耗明显降低。一季度电石耗从去年同期的1.593降至1.480,四月份又取得新突破,电石耗仅为1.435,每吨PVC节约158公斤电石原料,节省成本500元,年节约成本上亿元。
公司抓源头供应管理,物资供应处转变采购方式,派业务员前往电石生产厂家,监督装货发车。初步建立了电石供应商评价制度,对出现问题的供应商降低评价,减少其供货量;积极开发内蒙、宁夏等地新的供应厂家,在电石质量和价格上取得较大的主动性。另外,亚美am8ag旗舰厅物流公司成立后,在电石质量、价格及运输环节上发挥了积极的支撑作用。
化工分公司化学品库和乙炔工段严把卸车关。安排电石管理员和乙炔工段管理人员上车对电石外观进行检查,做到一车一检,重点检查电石是否掺杂使假、存在电石生料以及粉化严重等现象。经目测合格后的电石,一律送往化工分公司质检中心进行卸车取样,随机抽取进行化验分析。另外,将供应商、取样人员以及质检人员活动区域分开,对所取电石样进行随机编号管理,避免人为的舞弊。 公司组织机关部室成立专门工作组,每天派人对电石取样、送样及分析全程监督。以多层管理,保证了分析数据的准确、公正。
一季度共入库电石55735.63吨,其中,因电石生料、粉化严重和检验不达标等问题,共折扣704.47吨,并对部分供货商给予了处罚。
在工艺优化与设备改造方面,逐个排查从上料到成品包装的每一个工序,对影响电石消耗的排放点、泄漏点、跑料点包保到工段,责任到个人。先后进行大小技改12项,其中,通过对电石除尘风机的改造,对电石粉尘回收再利用。改造除铁器减轻了电石中夹带的铁条铁杆对输送皮带、发生器等设备的损伤,降低维修次数,减少了乙炔的置换外排。增设了电石卸料小车,使加料量增加了30%,减少了加料频次,降低了置换时乙炔的外排。对聚合釜涂釜系统进行了改造,提高了聚合釜利用效率。
通过严把以上“三关”,公司主要原材料消耗明显下降,生产单耗走在全国前列,为下半年产能释放,实现年度目标打下了坚实基础。